鎮江市周邊電廠煙囪聚脲防腐噴涂施工,有配套的聚脲噴涂機可以選擇,技術上面按照培訓,此產品易操作一學就會,濟南九旭機械設備有限公司從事聚脲噴涂機設備的研發和生產,為國內外客戶提供防水防腐施工產品的綜合性方案。
目前,隨著《火力廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)實施,二氧化硫的排放要求提高,燃煤電廠煙氣脫硫效率高、技術成熟的工藝有石灰石-石膏濕法脫硫,氨法脫硫,海水脫硫等,其中石灰石-石膏濕法脫硫工藝較為經濟,可靠,應用越來越廣泛。
經脫硫后的潔凈煙氣排向煙囪不設煙氣加熱系統工藝(GH,脫硫后的煙氣溫度在50℃~60℃左右。經過脫硫后,雖然煙氣中SO2的含量大大減少,但是SO3脫除率低,燃煤中約有0.5%~2%的硫在燃燒過程中轉化為SO3,大概有2%的SO3被脫出,其余SO3以氣溶膠的形式被煙氣帶出,脫硫后煙氣濕度增加,煙溫低于露點溫度,形成的冷凝酸液對煙囪內壁進行腐蝕。
因此煙囪排放內筒材料應滿足耐腐蝕、耐溫驟變,耐冷熱交替帶來的應力變化需求,抗滲透等性能。目前,國內外濕法脫硫后的煙囪結構采用以下幾種方案:
A、采用套筒煙囪,鋼內筒襯防腐金屬材料,國內工程多采用鈦板復合板內襯。
B、采用耐腐蝕的輕質隔熱的制品粘貼,如采用賓高德新型防腐材料。
C、采用整體玻璃鋼煙囪。
因此,煙氣脫硫后,對煙囪的腐蝕隱患并未消除,相反,脫硫后的煙氣環境(低濕、高濕等)使腐蝕狀況進一步加劇。2013年5月1日正式實施的《煙囪設計規范》(GB50051-2013)中的規定,濕法脫硫后的煙氣應為強腐蝕性濕煙氣。
1、工程案例
浙江臺州臨港熱電有限公司新建3臺180t/h高溫高壓循環流化床鍋爐配兩臺B15高溫高壓背壓式汽輪機,預留一爐一機的場地,煙囪設計以四爐終期規模考慮。項目采用石灰石-石膏濕法脫硫,根據項目環評批復,煙囪高度100m,項目設計階段對煙囪結構及防腐方案進行深入分析與比選。
2、煙囪方案進行技術比選
采用雙套筒煙囪,鋼內筒為鈦鋼復合板,分為兩個內筒4臺鍋爐分兩個出口內徑3.2m的鋼內筒,外部采用煙囪混凝土外筒,外筒底部外徑13m。4臺鍋爐同時運行時煙囪單筒出口流速19.5m/s,單臺鍋爐運行流速9.8m/s。